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9月份,唐山天茂实业集团有限公司在劳动竞赛氛围的烘托下,全体干部职工主动作为,勇于担责,刷新了运费和铁水比的历史新纪录,全员为之振奋。生产技术处作为生产指挥中心,牵头各单位致力于降低运费的项目攻关,创造了月运费成本历史新低,具体管理措施分享如下:
召开专题会,分析运费结构
生产技术处先后两次组织召开运费分析专题会议,各分厂总结分析内部运费结构,发现一个共同点,就是除了吨产结算以外,倒运费在运费总额中占比较大,反复倒运造成多次结算致使费用增加,因此就厂内倒运展开详细讨论。
首先是料厂内场地利用要合理规划,要求所有料棚物料根据工艺上料需求有序堆放,原则上物料接卸不能舍近求远,要及时规整垛型,以方便腾出场地接卸。坚决杜绝现场杂乱无章,调度每天抽查,如有违反必定严惩。这样既规范了现场,使现场治理符合了6S标准,又有效缩短运输距离,保证生产的同时也降低了运费成本,杜绝反复倒运,确保了物料质量。
与厂内物流沟通,确认合同条款
专题会后,与迁安鑫达物流有限公司按合同逐条确认应该开完工证项,由分厂提前准备好各个倒运明细,哪一项属于吨产结算,哪一项应付倒运费用,逐条确认记录;经过与物流车队沟通确认,明确了各分厂应付运费项。最终将分析结果汇总下发各单位,要求认真执行。
通过设备技改,节省倒运费用
厂内所需倒运物料主要有高碱矿、球团矿、废钢等,生产技术处组织对每一种需倒运物料进行深入研究。原烧结矿落地处离炼铁厂高碱料棚有一段距离,原有皮带线运输烧结矿下落不上行,需要车辆倒运至炼铁厂高碱料棚。现经过研究,对炼铁烧10皮带头托辊进行了技改,使烧结矿直接落到炼铁厂的高碱料棚,不再需要倒运,省时省力且降低了倒运费用,减少倒运次数的同时也保证了烧结矿质量,降低了粉率。经高碱料棚上料处振筛筛分后精料入炉,更好的确保了铁水质量,既有效降低了倒运费用,又为炼铁厂提质奠定了坚实基础。
控制外雇车辆,合理规划使用
在降低运费方面,除了对厂内物流费用层层剖析、环环紧咬外,生产技术处对外雇车辆严格把关。针对外雇车辆,要求各单位严肃对待车辆使用情况,能一天干的活决不分两天干,若分厂内所需作业时长较短可与调度室申请,与其他分厂协调使用。除特殊情况外,外雇车申请使用时间不能低于6小时,否则按使用浪费严惩。此举从根本上杜绝了车辆使用浪费,大大减少了外雇车费用。
针对运费一直居高不下的现状,生产技术处根据上半年的车辆使用及结算情况,制定了降低运费攻关项目,以4月、5月的平均吨钢费用为基数进行攻关,通过一个月的内部技改、外部控制协调,截止到9月底,吨钢运费创历史新低。
降本增效非口号,实际行动显成效。在今后的工作中,生产技术处将继续发挥生产指挥的枢纽作用,主动作为,带领各单位精益求精、杜绝浪费,将创新挖潜作为一种责任,让降本增效成为一种习惯,扬降本旗,走增效路,筑百年梦!
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作者:张洁校审:张智洋、李常荣以上文字、图片版权归河北鑫达集团所有如有侵权请联系删除联系人:刘女士联系方式:-预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇